Resumen:
CONDITION FOR PUBLICATION OF PROJECT. This project evaluates the use of surplus associated gas produced at the Ancón Gas
Treatment Plant (PTG) and in sections 72 and 74 of Block 2 of the Gustavo Galindo Field, with
the aim of transforming it into electrical energy for the Santa Elena peninsula. Currently,
approximately 450,000 ft³/day of gas are flared, generating significant energy losses and polluting
emissions.
Through a diagnosis of the current system, gas characterization, and analysis of production
records, an additional volume of 413,874 ft³/day was identified from 25 selected wells, resulting in
a total usable net volume of 833,874 ft³/day. Based on this volume, a potential electricity
generation capacity of close to 2 MW was determined.
The study includes the conceptual design of the capture system, primary separation,
compression, integration into a new PTG, and the proposal for the implementation of a new power
generation plant. Likewise, the operational, environmental, and social benefits of the project were
evaluated, demonstrating the reduction of emissions from gas flaring, compliance with national
regulations, and contribution to the Sustainable Development Goals.
The results demonstrate that the use of surplus associated gas is technically and
energetically viable, allowing an environmental liability to be transformed into a sustainable and
replicable energy asset for the Ecuadorian oil industry.
Descripción:
CONDICIONAMIENTO DE PUBLICACION DE PROYECTO. El presente proyecto evalúa el aprovechamiento del gas asociado excedente producido en
la Planta de Tratamiento de Gas (PTG) de Ancón y en las secciones 72 y 74 del Bloque 2 del
Campo Gustavo Galindo, con el objetivo de transformarlo en energía eléctrica para la península
de Santa Elena. Actualmente, aproximadamente 450.000 ft³/día de gas son quemados en mecheros,
generando pérdidas energéticas significativas y emisiones contaminantes.
Mediante un diagnóstico del sistema actual, la caracterización del gas y el análisis de
registros de producción, se identificó un volumen adicional de 413.874 ft³/día proveniente de 25
pozos seleccionados, obteniéndose un total neto aprovechable de 833.874 ft³/día. A partir de este
volumen, se determinó un potencial de generación eléctrica cercano a 2 MW.
El estudio incluye el diseño conceptual del sistema de captación, separación primaria,
compresión, integración a una nueva PTG y la propuesta de implementación de una nueva planta
de generación eléctrica.
Asimismo, se evaluaron los beneficios operativos, ambientales y sociales del proyecto,
evidenciando la reducción de emisiones por quema de gas, el cumplimiento de la normativa
nacional y el aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los resultados demuestran que el
aprovechamiento del gas asociado excedente es técnica y energéticamente viable, permitiendo
transformar un pasivo ambiental en un activo energético sostenible y replicable para la industria
petrolera ecuatoriana.