Abstract:
CONDITION FOR PUBLICATION OF THE PROJECT. This study presents the technical-operational evaluation of a secondary oil recovery project through water injection (waterflooding) in the US sandstone of the B-57 field (Oriente Basin) to reverse energy and production decline. The main objective was to analyze the continuity and quality of the formation, the pressure-flow response of the P-55 injector and its influence on producers, the quality of the injected water and the performance of the surface facilities. The methodology integrated petrophysical analysis, structural correlation, multirate testing, operational parameter monitoring, and application of diagnostics such as Hall plot and PIP analysis. The results confirmed that hydraulic communication between injectors and the producers influenced wells, with production increases of up to 78% in P-52 and 35% in P-54 after water flooding implementation. However, a progressive loss of injectivity not attributable to formation damage was identified, suggesting local heterogeneity of the Us sandstone in the West zone. On the other hand, the comprehensive analysis of the project allows optimization opportunities in the engineering and commissioning of the operations. The conclusions highlight the need to optimise water quality and facilities maintenance to ensure project continuity and maximise the recovery factor.
Palabra clave: secondary recovery, waterflooding, multirate tests, recovery factor.
Description:
CONDICIONAMIENTO DE PUBLICACION DEL PROYECTO. Este estudio presenta la evaluación técnico-operativa del proyecto de recuperación secundaria por inyección de agua (waterflooding) en la arenisca US del campo B-57 (Cuenca Oriente) para revertir la declinación de energía y producción. El objetivo principal fue analizar la continuidad y calidad de la formación, la respuesta presión–caudal del inyector P-55 y su influencia en productores, la calidad del agua inyectada y el desempeño de las facilidades de superficie. La metodología integró análisis petrofísico, correlación estructural, pruebas multitasa, monitoreo de parámetros operativos y aplicación de diagnósticos como Hall plot y análisis de la PIP. Los resultados confirmaron la comunicación hidráulica entre inyector y pozos influenciados, con incrementos de producción de hasta 78 % en el P-52 y 35 % en el P-54 tras la implementación. Sin embargo, se identificó una pérdida progresiva de inyectividad no atribuible a daño de formación, lo que sugiere heterogeneidad local de la arenisca Us en la zona Oeste. Por otro lado, el análisis integral del proyecto permite visualizar oportunidades de optimización en la ingeniería y la puesta en marcha de las operaciones. Las conclusiones destacan la necesidad de optimizar la calidad del agua y el mantenimiento de las facilidades para garantizar la continuidad del proyecto y maximizar el factor de recobro